锅炉二次风箱烧毁事故原因分析及防范卫生阀门
2022-11-10 02:02:46
锅炉二次风箱烧毁事故原因分析及防范
锅炉二次风箱烧毁事故原因分析及防范 2011: 事故概述
某热电厂3号锅炉系四川锅炉厂生产的CG-130/3.82-M16型单锅筒、中压、自然循环、固态排渣燃煤锅炉,剐筒贾茫哦厦嫖叫危恢绷髅悍叟ǖ忌掌鞣 2层4角切圆布置;采用中间仓储、乏气送粉系统;设计燃用煤粉或煤气混烧,天然气点火。
3号锅炉在进行(72+24)h试运之后,根据实际生产需要,负荷维持在100 t/h左右运行。这期间,3号锅炉运行全燃煤,DCS系统控制,锅炉水位、温度、燃烧、负压、送风、制粉热风全投自动。2002-01-07T07:00,运行人员巡检发现锅炉3号角二次风箱上半部保温层表面蓝色油漆变黑并冒烟着火,立即停止运行3号角所属3,7号煤粉喷嘴,关闭该角二次风箱总风门,约10 min后,3号角二次风箱上半部完全烧毁。从锅炉投运到事故发生仅4天。
1 二次风箱结构
二次风箱由材质为Q235-AF,厚度为5 mm的钢板焊接而成,布置如图1所示。(略)
2 事故原因分析
2.1 球阀4开关指示器装反
为了稳定燃烧,保护煤粉喷嘴及防止燃烧器区域水冷壁结焦,锅炉设计采用水平直流浓淡型煤粉燃烧器;同时,为了进一步改善高负荷燃烧状况,在一次风管煤粉浓淡分离装置前端与二次风箱之间用 76×4管子相连,管子中间采用球阀控制,管子及球阀即构成高负荷煤粉燃烧调节装置。在正常负荷下,各一次风管依靠其自身分离装置将风粉混合物分离成浓淡两股气流射进炉膛,浓侧煤粉气流提前着火,起稳定燃烧作用;而在高负荷情况下,各一次风管风粉混合物气流中,煤粉浓度已经很大,高浓度煤粉气流经过一次风管浓淡分离装置的分离作用后,浓侧煤粉速度明显降低,浓度过大,煤粉不能完全燃烧,燃烧器周围水冷壁极易发生挂渣、结焦现象,制约锅炉的正常出力,此时如将高负荷煤粉浓淡调节装置中的球阀打开,将二次风斜向引入一次风管中,一方面可在一次风管浓淡分离装置前端将浓侧煤粉气流吹向淡侧,降低浓侧煤粉气流浓度,增加淡侧煤粉气流浓度,达到改善高负荷燃烧的目的,另一方面可将高温空气(350℃左右)引入一次风粉气流中,改善高负荷煤粉燃烧条件。
锅炉只有在高负荷运行情况下(120 t/h),二次风箱风压才会高于一次风管风压,而在低负荷情况下,二次风箱风压急剧下降,各一次风管风压基本保持不变,如果在此种情况下,误将高负荷煤粉浓淡调节装置的球阀开启投入运行,势必引起一次风管中的风粉混合物沿着连接管进入到二次风箱内。3号炉投产后,根据实际生产需要,负荷一直维持在100 t/h左右,由于全部气嘴、煤嘴二次风挡板开度均在50%左右,风量较为分散,二次风箱风压明显低于一次风压力,故将高负荷煤粉燃烧调节装置上各一次风管与二次风箱联接的球阀按指示关闭,以防止锅炉低负荷状况下,一次风管中的风粉混合物进入到二次风箱内发生事故。然而,锅炉3号角一次风管高负荷煤粉燃烧调节装置上的球阀实际开关刚好与指示相反,为低负荷状态下一次风管中的风粉混合物进入到二次风箱创造了条件。
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